从上世纪80年代开始,大连化物所开始部署甲醇制烯烃的研究工作,围绕反应原理、催化剂、反应工艺进行创新研发工作。2004年,大连化物所、新兴能源科技有限公司和中石化洛阳工程有限公司合作,进行甲醇制取低碳烯烃成套工业技术开发(工艺名称:DMTO),建成了世界第一套万吨级(日处理甲醇50吨)甲醇制烯烃工业性试验装置,并于2006年成功完成工业性试验,装置规模和技术指标均处于国际领先水平;2008年,DMTO专用催化剂实现工业化生产;2010年,项目团队利用DMTO技术建设完成了世界首套甲醇制烯烃工业化装置,于当年8月成功开车并稳定运转。2011年1月起正式进入商业化运营阶段,标志着我国率先实现了甲醇制烯烃核心技术及工业应用零的突破。
三十年漫长而艰辛的研发历程,融入了大连物化所三代科研人的对科技创新的执著追求与孜孜不倦。
项目主要负责人、大连化物所副所长刘中民研究员回忆,他第一次接触这个项目时,还是刚进入化物所的研究生,后来老师将项目交给我,刘中民经历了项目研发与试验推广道路上的曲折跌宕。提到艰辛过程中遇到的困难,刘中民笑着说:困难没有最大,只有最多。项目起步时,科研条件非常艰苦,人力资源严重不足,化物所内研发条件不及现在的20%分之一。1995年,国际油价出现大幅度下跌,作为替代品的煤制烯烃市场推广进而受到很大影响,技术攻关方面也进入瓶颈期。
在埋头技术研发的同时,我还要还带着策划案四处寻访投资。提及那段日子,刘中民笑着回忆,我精神压力很大,但是并非来自技术因素,如何利用好的概念设计说服投资者放大实验,实际生产万吨装置,对于一直奋战在科研一线的实战研究员着实是个挑战。
面对诸多困难,刘中民和他的团队始终抱定信念,牢牢把握煤制烯烃的发展方向,夜以继日的坚持在技术研发、战略创新的一线,连续的开拓性研究使得物化所等技术研发单位突破难关,成功研制甲醇制烯烃硫化反应专用催化剂,在世界上首次实现了SAPO-34分子筛工业放大合成和甲醇制烯烃催化剂工业生产。对于支撑团队一路走下来的原因,刘中民研究员说到,我们穷的只剩下精神。
国家队的战略前瞻性想要开发成功这样世界领先的创新技术,绝非朝夕间可以实现的,DMTO项目作为产、学、研三方合作成功的经典范例在根本上得益于长期坚持以满足国家重大战略需求为目标、明确定位、充分解放思想、加强战略合作、走一条创新的研发合作模式道路。
2004年,国际油价回升,甲醇制烯烃的发展迎来难得的新机遇,陕西省计划建设煤制烯烃项目,省政府为此成立了新兴能源科技有限公司,提供了充分的资金保障,与大连物化所联合进行工业成套技术开发,同时,大连化物所结合甲醇制烯烃的技术特点,强力推荐设计经验最为丰富的中石化洛阳工程有限公司作为工艺设计方。三方优势互补,为最终取得DMTO技术的成果奠定了基础
大连化物所所长、中科院院士张涛认为,这支具备大体量的研究所、相当的技术、过硬的科研团队的国家队所具备的战略前瞻性眼光,是DMTO项目成功的关键要素。即使在面对困难时,项目团队仍然坚定前期的战略部署与充分准备,抱以持久的恒心与毅力,在关键时刻发挥优势。其中,大连物化所一直以能源战略研究为主导,大力发展以MTO为龙头的煤代油技术,并着重发展与国防相关的能源转化技术、储能技术以及相关基础研究,在石化领域发展势头强劲,并在国内长期居于领先地位。
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net