3.1地下连续墙施工:施工前,将场地标高降低1.4mm,夯实连续墙走向附近地面,水平安放轨道,使造墙机在同一电动轨道上行走,确保各槽段垂直度小于1300,防止连续墙板块之间接触错位,影响止水效果。
每个槽段成槽时间约23小时,钢筋笼下笼,接头焊接及混凝土水下灌注共34小时,每日可施工34个槽段,本工程连续墙施工共43天。
3.2基坑开挖:采用机械自北向南退挖,分两层进行,第一层开挖至深度5.1m(南侧中段土预留,以便停放挖掘机),第二层开挖至深度8.3m,配合少量人工开挖。支撑系统施工与基坑开挖共55天,总计98天,比原设计工期提前38天。
3.3基坑排水、降水:开挖第一层时,基坑内只有少量集水,采用明排,开挖第二层时,场地勘察孔冒水,随着开挖深度增大,基坑底部涌水量增大,于是在基坑内打7个降水井抽水,抽取含泥砾粗砂含水层中的地下水,将场地水位下降至基坑底以下。
施工期间,漳州受台风袭击,正在开挖的其它基坑都进水,唯独本工程基坑未进水。
3.4存在问题及解决或改进办法:
(1)没有专门的清渣设备,故沉渣厚度不能有效控制,本次施工采用加深造孔深度0.30.5m作为预留沉渣空间,同时采用隔水栓进行混凝土灌注,加大混凝土初灌的冲击力,减少沉渣。
(2)由于连续墙较薄,灌注水下砼的导管口径较小,稍有不慎,就可能使管内存在空气,出现堵管现象,本次施工,采用的措施是在导管接头加垫密封圈,选用粒径较小的碎石或卵石(粒径小于10-30mm)。
(3)各连续墙板块之间大部分连接效果较好,但有少量粘性土部位连接不够理想,有夹泥现象,说明侧向喷嘴对粘性土不能有效清洗,应将槽段宽度改为1540mm,增加在粘土层的清洗时间,或侧向喷嘴由目前并排3个改为5个呈梅花形布置,加大侧向喷射强度;另外,成形器两端应改成弧形,使板块之间能更有效咬合。
4应用效果验证 4.1地下连续墙变形图2为测斜点平均位移深度平均曲线,连续墙最大位移在基坑开挖面附近,最大值4.617.4mm,计算变形稍偏小,主要是由于计算无法考虑时间效应,实际土体在开挖期间存在蠕变。
4.2地下连续墙弯矩实测深度6.9m(圈梁顶之下5.2m)连续墙钢筋最大拉应力114.9MPa,最大压应力40.6MPa。根据矩形断面钢筋砼受力平衡条件,可计算出薄壁地下连续墙实际弯矩(如图3所示),与计算弯矩对比(测试时基坑周边没有堆载,故作为对比的理论计算不考虑施工超载20KPa),从图中可以看出:各工况弯矩变化规律基本相同,但计算值一般偏大,偏于安全。
4.3邻近建筑沉降邻近建筑沉降一般为35mm,未见任何开裂破坏痕迹。
5结论 (1)本工程采用薄壁地下连续墙,变形较小,墙身钢筋应力仍有较大安全储备,止水防渗效果好,对周边影响甚微,说明这种支护安全可靠。
(2)薄壁地下连续墙厚度小,混凝土用量小,兼具挡土防渗功能,造价较低。本工程与原设计的排桩支护结构相比,节省造价53.7%;如果利用薄壁地下连续墙作为地下室外墙的一部分,经济效益更加显著。
(3)射水法建造地下连续墙,施工方法简单,施工速度快,对周边影响小。
(4)应对成形器进行适当改进,形成不同厚度规格的成形器,以适用于不同条件的基坑支护,两端呈园弧形,以增强板块之间的咬合。
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