生产的混凝土泵车多采用日本三菱公司的FX1N-40MT-D型PLC系统。一般PLC系统发生在外围电路的故障概率比较高,PLC系统控制器损坏的概率很低,但由于混凝土泵车工作环境比较恶劣,PLC系统控制器损坏的概率也相对高一些。1.PLC系统输出点损坏引起液压系统不工作
一台三一产SY5392-40型泵车出现了液压系统不工作的故障。其4节臂杆全部水平展开,无法收回,也无泵送,任何液压动作全无。再试发现,无论用遥控器,还是用近控方式操作,发动机都无法自动升速。该种泵车在正常情况下,每次执行一次液压动作前,PLC系统都先发出发动机升速指令。若发动机转不到1 700 rmin,PLC系统是不会发出任何液压动作指令的。
该泵车采用西门子公司的S7-200系列PLC系统,由1只CPU224主机和2只Em223扩展模块组成。
CPU224PLC系统主机 EM223PLC系统扩展模块 TD200PLC系统文本显示器
DTI~DT5泵送电磁阀 Q0.0控制比例阀输出 Q0.1发动机减速输出
Q0.2发动机升速输出 Q0.3发动机恢复速度输出
SQ6分动器测速接近开关
仔细检查泵车PLC系统发现,每次操作液压系统动作时,PLC系统的Q0.2发动机升速信号输出端都无信号输出,这就是发动机不升速的主要原因。
将该泵车的PLC系统的CPU224主机模块卸下,拆开检查发现,该主机模块内部采用了3块电路板的结构形式。中间板上的Q0.2输出端的晶体管(板上一排晶体管中的右数第4支)已经断路损坏,故此Q0.2输出端始终无信号输出。板上右侧第2支晶体管也已经严重烧毁,此晶体管是线性控制排量大小的,因已采用外部接线法取代了该输出端,所以泵车只能以最大排量工作。
处理该故障的最有效的方法是,用西门子公司的STEP7-MicroWIN32编程软件将损坏的Q0.2输出点换成另一个好的输出点。然而,厂家为了防止PLC程序的流失,在PLC程序上加了密码,一般用户是接触不到程序表的。故此,普通用户在维修时,无法编辑修改程序及改换输入、输出点等。另一个比较有效的方法是,用该PLC系统存有程序的EPROM存储卡作为新PLC系统主机充入程序,用新PLC系统主机换下损坏的旧主机,但重新充入程序收费较高,且时间较长。为解燃眉之急,在分析了PLC系统主机内部的原理后,决定采用换板法解决。即购买一块新的CPU224主机,将旧CPU224主机上的最上层的数字电路板换到新的CPU224主机上。因为旧CPU224主机数字电路板的存储器中存有程序,装机后试车一切正常。
2.PLC系统内部接触不良引起不泵送
一台中联ZLJ5280THB125-37型泵车有时出现液压系统不工作的故障。该泵车采用的是日本三菱公司(MITSUBISHI)生产的FX系列PLC系统,CPU模块是FX1N-40MT-D型,用一块FX1N-AD做压力信号转换输入,又用一块FX2N-AD-PT做温度信号转换输入。该泵车在一次工地现场施工中出现了无法泵送故障,待赶到现场发现故障自动消失了,这样反复了几次,后让电工将PLC系统上的接线端子全部紧了一遍,一周后故障再次出现。当试着用手按PLC系统主机模块FX1N-40MT-D上的拆卸式接线插座时,故障有时消失。分析可能是拆卸式接线插座与主机模块FX1N-40MT-D之间有接触不良现象。
于是卸下PLC系统主机模块FX1N-40MT-D,将拆卸式接线插座拆下检查,发现两条拆卸式接线插座都有一排插接簧片有问题,每个接线端子的两个簧片之间的间隙都过大。
先用小一字形螺丝刀在接线螺丝侧撬出插接簧片,再用尖镊子将插接簧片两个簧片之间的间隙调得尽量小。将两条拆卸式接线插座上间隙大的插接簧片全部调好后,装机试车一切正常。在此之后近一年的时间里,未发生过上述故障。
3.PLC系统控制器损坏
一台韩国产水仙牌34m旧泵车,出现了泵送系统故障。该泵车采用了日本三菱公司产的FX2-48MD型PLC系统控制器,该型号的控制器在国内是很少见的。
FX2-48MD三菱PLC系统主机 SQ1~SQ4接近开关 KA0~KA5继电器
24SA正泵反泵选择开关 DP0、E1电磁溢流阀
CA、CB、BA、BB电磁阀
试车发现,该泵车的臂架液压系统部分和支腿液压系统部分皆正常,只有泵送系统有问题,无论是正泵工作状态,还是反泵工作状态,都不换向,且液压系统无换向压力。
检查各接近开关SQ1、SQ2、SQ3、SQ4,皆正常,试验各电磁阀CA、CB、BA、BB也都有动作,只是当检查到DP0电磁溢流阀时,发现该阀只要控制系统加电就得电工作(从该泵车液压系统原理分析,DP0阀不应该总工作)。检查给DP0阀提供信号的继电器KA0也总吸合,再往上检查发现PLC系统的Y0输出端总有信号输出,而所对应的指示灯却不亮,这说明该输出端有故障。于是,拔下该端口的继电器KA0,将DP0阀断电试车,此时液压系统憋压,并导致了发动机停机。此试验更证明了PLC系统的Y0端口故障引起了泵送系统无法工作。
将泵车上的PLC系统控制器卸下后拆开检查发现,该PLC系统输出部分采用的是晶体管输出方式,且4个端口集成在一个小电路板上,且全是微型贴片式元件,估计在市面上很难买到。修理PLC系统输出电路最简单的办法是编程改点,然而既无编程器又无程序清单,只有在硬件上想办法了。最后结合泵车电路原理分析,有一块小电路板未被使用,将其换过来焊好后安装试车,一切正常。